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福建南纺水刺厂开展管理对标通过“五个一点”提高生产效率

发布时间:2013-07-30 作者:admin 发布者:admin 阅读 : 4083

    外贸集团权属上市企业福建南纺公司水刺厂从事水刺非织造布生产,自2012年以来订单充足,业务发展迅速,但由于生产能力受限,难以满足客户需求。为抢抓市场机遇,最大限度提高水刺厂的生产效率,有效提升经营效益,福建南纺公司管理层深入水刺厂,与水刺厂的管理团队、技术队伍一起,共同查找存在的问题,寻求解决问题的办法,结合开展管理对标活动,提出了“五个一点”解决办法,提高生产效率。

    一是订单安排优化一点。排单生产时,根据订单的轻重缓急,对于不同客户的同类型产品,只要时间允许,尽量安排在一起生产;对于原料配比差异不大的品种,则直接接批生产,实现了品种翻改不停车。据统计,水刺三线2012年平均翻改次数在15-20次/月,2013年下降到12-15次/月,平均每月少翻改约5次,按照每次翻改时间按2小时计算,机台运转小时数可提升10个小时,效率提升约1.4%(每月开工按30天720小时计)。同时,订单的集中使生产确保在高产快车道上行驶,间接提升效率。

    二是工艺效率提升一点。工艺优化是效率提升最有效、最直接的办法。水刺厂在对现有产品各项指标与客户要求进行科学分析的基础上,通过召开诸葛亮会议,不断探讨优化工艺,制定详细的分品种提速计划,确定产品工艺优化方案后。经过反复、多轮优化,针刺厂大部分产品生产效率提升了10-15%,个别产品甚至提升了20%~30%,效果非常明显。

    三是故障停机减少一点。效率要提升,设备的有效保障是基础。水刺厂十分注重设备基础管理工作,采取了多种措施,努力减少故障停机时间。

    1、设备保全工采取分线负责制与临时项目小组制相结合模式。在日常工作中,设备保全工负责本车间生产线的设备润滑、日常的巡查与点检,每天至少走四次巡回,车间主任每天至少也需走两次巡检。遇到设备大修时,集中全厂保全力量,组成设备抢修队。

    2、有意识地将运转操作人员培养成一支强大的设备日常维护队伍,承担简单的设备维护和抢修任务。要求操作工在生产运转操作时,必须对设备的运转状态进行检查,发现问题及时处理,不等不靠,若不能处理应及时上报,专业维修人员确保在十分钟内赶到。

    3、要求小隐患及时发现、及时处理。对发现的隐患,必须及时处理,避免设备隐患扩大化,形成故障停车,其中最关键的是铺网机、梳理机和水刺机,重点设备重点维护。2013年水刺一线平均每月故障停车时间控制在12小时以内,比2012年20小时以上的故障停车,降低至少8小时以上,效率提升1.11%。

    4、设备维修与产品翻改总体编排,并行工作。在产品翻改时间,组织生产厂全部设备检修人员同步处理一些设备故障或隐患。在翻改前,根据巡检发现的隐患,提前做好相关维修预案和维修准备工作,确保在品种翻改时间内完成设备维护工作。

    四是翻改时间缩短一点。过去一般品种翻改需要花费平均1.5小时,木浆产品翻改时间则需要8小时,为实现普通产品翻改时间缩短至1小时的目标,水刺厂提出了“精心准备、团队协作、立体作业”的十二字方针,即在品种翻改前,将,将所有准备工作,包括原料准备、清洁工具、水针板、人员编排、设备维修计划、维修所需的备品备件等,提前做到位;在产品翻改时,采取团队协作、立体作业方式。通过努力,针刺厂实现了普通产品翻改时间在1小时以内完成,比原来减少了0.5小时,按每月翻改15次计算,节省时间7.5小时,效率提升1.04%。

    五是分切效率提升一点。由于下机卫材存在较多的黑点、金属、蚊虫和其他异物,只能采取降低分切速度解决,特别是全棉产品及一些特殊要求的产品,车速更低,但也因此造成交单不及时、产量受限,成为水刺厂生产梗阻之处。针对这一瓶颈,水刺厂对水刺质量控制流程进行整合,完善水刺质量流程,建立了验布车间。此外,建立并实施了一整套卫生管理制度和标准,同时增加验修工序,对于经黑点检测仪检测异常的产品,或者全棉及一些特殊产品,必须通过验修后才能进行分切,并对半成品质量进行抽检,以指导分切的车速制订,确保分切效率。通过这些措施,针刺厂分切平均效率提升了25%以上,有效解决了卡脖子问题。

    通过实施“五个一点”举措,针刺厂生产效率大幅提升,产量频创新高,2013年5月份达到了888.95吨的历史最高点,比2012年同期产量670.50吨提升了32.58%,2013年1-5月折合产量为4640.73吨,比2012年同期折合产量3296.05吨提升了40.80%。

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